隨著_“工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準”和“環(huán)境保護”法的實施,控制粉塵對車間和環(huán)境污染的要求越來越高?;痣姀S除了由煙囪排放大量的粉塵外,主要是在輸煤系統(tǒng)產(chǎn)生粉塵。由于后一種粉塵散發(fā)在室內(nèi),產(chǎn)塵點分散,塵源不便控制,尤其在輸煤系統(tǒng)的碎煤機室污染嚴重,既危害運行工人健康,也不利于安全生產(chǎn)。為了解決這一問題,我們在一些電廠的輸煤系統(tǒng)設(shè)計中采用了
布袋除塵器,現(xiàn)介紹如下。
一、大氣反吹式
布袋除塵器的結(jié)構(gòu):
及工作原理
大氣反吹式布袋除塵器的結(jié)構(gòu)原理如圖1所示。當含塵空氣通過濾袋時,濾袋對粉塵進行篩分、阻截、碰撞并產(chǎn)生靜電作用,同時由于粉塵自身的擴散和沉降作用,使大量粉塵被捕捉下來。此外,在濾袋表面上不斷形成比濾布孔隙更細的濾餅層,它能捕捉粒徑小于1微米的粉塵。隨著濾餅層的增厚,透氣性能降
低,壓力損失不斷增加。為使除塵器能正常運行,_定期_濾袋上的積灰。
圖1大氣反吹布袋除塵器結(jié)構(gòu)原理圖
采用這種_方式,除塵設(shè)備_負壓運行。含塵空氣在袋內(nèi),粉塵被阻留在濾袋的內(nèi)表上,凈化后的空氣則穿過濾布而排出,濾袋呈圓形。清灰時,濾室的出風門關(guān)閉,同時開啟與大氣相通的清灰風門,引入反向氣流,濾袋由圓變癟,使濾袋上的部分塵餅破碎而脫落,從而達到清灰目的。
二、布袋除塵系統(tǒng)及其運行:
江油電廠和成都熱電廠的碎煤機室除塵均采用玻璃纖維布袋除塵器,內(nèi)濾式,大氣反吹清灰。江油電廠布袋除塵器,采用上進風,下排風,濾室只分為兩個,過濾風速低(0.5米/秒),手動控制清灰。成都電廠布袋除塵系統(tǒng)(見圖2)采用下進風,上排風,濾室分為四個,過濾風速較高些(0.9米/秒),電動控制清灰。
圖2 成都熱電廠布袋除塵系統(tǒng)
江油電廠和成都熱電廠,在布袋除塵器投入運行前,碎煤機室內(nèi)的粉塵濃度均_過_標準83~234倍。布袋除塵器投入運行后,碎煤機室底層、運轉(zhuǎn)層,頂層的粉塵濃度分別為11.21~12.5毫克/米³, 1~2.59毫克/米³1.41~6.25毫克/米³。上述粉塵濃度略高或低于工業(yè)企業(yè)的設(shè)計衛(wèi)生標準。江油電廠布袋除塵器,排放濃度為0.3-v5.2毫克/米³,除塵效率為99.5%,大大低于_工業(yè)“三廢”排放試行標準。其除塵器運行8個月,濾袋損壞5根,損壞率為6%,而成都熱電廠除塵器運行8個月,濾袋完整無損。
三、延長濾袋運行壽命的措施:
1、改進進、排風方式,減少玻璃纖維水解
江油電廠布袋除塵器為上進風,下排風,固袋裝置需設(shè)置在上下花板上。含塵空氣進入氣體分配室后,由于斷面擴大,氣體流速降低,濕煤粉便沉積在連接固袋裝置的上花板上,易使濾袋頸部水解。成都熱電廠布袋除塵器為下進風、上排風,不需設(shè)置上花板,含塵空氣_入灰斗,使大顆粒的煤粉在灰斗中自然沉降,不但減少了濾袋的粉塵負荷,濕煤粉也不易沉積在下花板上,從而減輕了濾袋頸部的水解,延長了濾袋的運行壽命。
2、調(diào)整濾袋長度,減少“垂袋”現(xiàn)象:
江油電廠布袋除塵器為上進風,下排風,“垂袋”現(xiàn)象嚴重,使玻璃纖維受折的機會增多,降低了濾袋的運行壽命。而成都熱電廠布袋除塵器進排風方式與江油電廠相反。固袋裝置用鍍鋅螺栓固結(jié)在濾室上部的掛袋架上,濾袋長度可以隨時調(diào)整,從而避免了“垂袋”現(xiàn)象,減少了玻纖袋受折的機率,使濾袋的運行壽命得以延長。
3、改進反吹方向,減少濾袋的機械損傷:
江油電廠和成都熱電廠都是采用大氣反吹清灰方式。前者反吹清灰風門設(shè)在濾室的側(cè)壁,清灰時每條濾袋受力不均,距清灰風門近的濾袋獲得的反吹風量多,受力大;距清灰風門遠的濾袋得到的反吹風量少,受力小。這樣,在清灰濾室中濾袋間的碰撞與摩擦機率較多,機械損傷加劇,運行壽命較短。
成都熱電廠
布袋除塵器,清灰風門設(shè)在每個濾室上部的出風管上。清灰時,反吹風_入濾室的排風段,由于段面較大,反吹風動壓迅速降低,靜壓相應(yīng)提高,濾袋受力均勻,因而濾袋間不易碰撞和摩擦,機械損傷少,延長了濾袋運行壽命。