【摘要】 由于庫底配料在水泥廠的廣泛應(yīng)用,人們對其除塵設(shè)施也給予高度重視.這是因為庫底配備的精密計量設(shè)備與元件以及操作、維護和維修人員都需要潔凈的環(huán)境.一般常采用的庫底收塵方案是“多點集中除塵”,即庫底各下料點的揚塵氣體由聯(lián)接管道入一臺收塵器中去凈化.該方案不但由于聯(lián)接管道較長(目前大多采用蛇形管道)造成除塵系統(tǒng)阻力很大,而且設(shè)計時要考慮全部下料點的揚塵風量(實際上庫底各下料點并不是同時工作的),因此_選擇較大的排風機,這樣_使得運行電耗增大,而且在安裝時也耗 更多還原用較多的鋼材,造成投資費用的增加。針對這一問題,山東省張店水泥廠在熟料庫底按“一個揚塵點一臺除塵器”的原則,結(jié)合失重稱的安裝,采用了單機除塵器的除塵方案。
該廠2.2 x 6. 5m水泥磨熟料庫底配料間設(shè)計的“多點集中除塵’方案與“一個揚塵點一臺單機除塵器”方案各項指標對比列于表1。可以看出,“一個揚塵點一臺單機除塵器’的方案與“多點集中車塵”方案相比,節(jié)省鋼材90%;土建工程量為零;運行電耗節(jié)省
40%;總投資節(jié)省59%。
表1多點集中除塵方案與一個揚塵點一臺單機除塵器方案對比
單機除塵器是與失重稱配套使用的,其布置見圖1。該除塵器安裝_為簡單,它直接安裝在皮帶輸送機上,并且緊靠失重稱(約1.2米)。失重稱上、下電振機的揚塵氣體均由單機除塵器吸走,收下的粉塵直接落在皮帶機上被送人水泥磨,凈化后的氣體排出室外.單機除塵器采用定時自動清灰方式,其工作周期為30分鐘左右,清灰時間為10--15秒.由于上、下電振機、稱量斗聯(lián)接處均采用絨布全密封結(jié)構(gòu),并且上、下電振機處于間歇工作狀態(tài),因此在單機除塵器清灰時(此時單機除塵器的風機停止運轉(zhuǎn)),也不影響吸塵與除塵效果。經(jīng)測定室內(nèi)空氣含塵量為2.6mg / m3。
圈1單機除塵器與失盆稱配套使用圖
單機除塵器應(yīng)用于庫底收塵、是一種較新的收塵工藝,而且_單機除塵器本身來講也是近幾年新開發(fā)的設(shè)備(該廠選用的是合肥水泥研究設(shè)計院研制開發(fā)的HD8932型單機除塵器)。該廠在使用過程中針對單機除塵器出現(xiàn)的某些問題作了以下改進。
1.選擇適宜的過濾風速:HD8932型單機除塵器原設(shè)計過濾風速為2.0m/mm,使用過程中發(fā)現(xiàn)偏大,使得粉塵通過率增大,造成在清灰后風機再啟動的幾秒鐘內(nèi)有較多的細粉塵外逸.為此在單機除塵器風機進口增設(shè)了閘板,用以調(diào)節(jié)過濾風速.在滿足揚塵點含塵氣體被_吸走的前提下,過濾風速約為0,7---0.9m/min。
2.選用適合的濾袋臺料:原單機除塵器選用的729圓筒濾袋,使用中發(fā)現(xiàn)濾袋滲灰比較嚴重,為此改用了208滌綸絨布,效果很好,如果選用針刺氈、效果將更佳。
3.增設(shè)排灰閥:原單機除塵器的積灰斗無鎖風卸灰機構(gòu),這樣如直接座落在皮帶機密封罩上,積灰斗也_成了吸塵風道,不但造成聯(lián)接管道的吸塵效果降低,還會造成收下的粉塵二次返流,為此在積灰斗下面設(shè)置了一排灰閥,使單機除塵器吸塵與排灰的功能得到了較好的發(fā)揮,提高了除塵器的收塵效率和使用壽命。
通過上述三項改進措施,單機除塵器除塵效果明顯提高,經(jīng)側(cè)定除塵效率達99.6%,排放濃度為48mg / m3。
在使用過程中還發(fā)現(xiàn)下述幾方面尚需改進,現(xiàn)提出供研究設(shè)計部門和生產(chǎn)廠家參考。
1.清灰機構(gòu)的電機與搖桿聯(lián)接方式_用機械聯(lián)接,以避免采用三角皮帶聯(lián)接時出現(xiàn)皮帶打滑造成的失靈現(xiàn)象。
2.單機除塵器的風機宜選用中壓風機,并在風機進口設(shè)置風量調(diào)節(jié)閥門.
3,上掛襲方式應(yīng)進一步改進,以_不出現(xiàn)掉袋、滑袋現(xiàn)象.并且應(yīng)備有調(diào)節(jié)濾袋張力(松緊程度)的機構(gòu)。
綜上所述,庫底收塵采用單機除塵器是一種較新穎的收塵工藝。它具有投資少,上馬快,操作簡單、運行電耗低和收塵效率較高等優(yōu)點,可以在除塵改造和設(shè)計時采用。
單機除塵器尚需作某些必要的改進措施,這將會_地發(fā)揮出它的技術(shù)效能。